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某發(fā)電廠能源審計案例
發(fā)布時間:
2019-05-13 17:34
來源:
《企業(yè)能源審計技術(shù)指南》
訪問量:
發(fā)布時間:
2019-05-13 17:34
來源:
《企業(yè)能源審計技術(shù)指南》
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下面是對××廠發(fā)電分廠資源節(jié)約綜合利用審計實例(重點能源審計、部分內(nèi)容略)
● 企業(yè)概況
該廠發(fā)電分廠有35T/h鍋爐一臺、3000kW汽輪發(fā)電機組一套。鍋爐產(chǎn)生的蒸汽首先供汽輪發(fā)電機發(fā)電,減壓蒸汽供兩個主要生產(chǎn)車間用汽,屬于熱電聯(lián)產(chǎn)項目。
該廠設(shè)有專職節(jié)能管理機構(gòu),制訂了較為完善的節(jié)能管理規(guī)章制度和節(jié)獎超罰措施。該分廠通過內(nèi)部銀行對發(fā)電分廠進行內(nèi)部獨立核算。發(fā)電分廠內(nèi)部規(guī)章制度健全,基礎(chǔ)資料完備,計量儀器、儀表完善可靠。
● 初步能源審計
通過調(diào)閱該分廠的內(nèi)部銀行考核資料可以看出,該發(fā)電分廠年總耗煤3.6萬噸(入爐煤加權(quán)平均低位發(fā)熱量4458kcal/kg),年總產(chǎn)蒸汽14.4萬噸(平均蒸汽熱值2756.7kJ/kg),年總發(fā)電量784.8萬kWh,年總外供電量455.2萬kWh,年外供汽11.23萬噸,年虧損130萬元。由此可以計算出:
3600×784.8+11.23×2756.7×1000
(一)機組熱效率=––––––––––––––––––––×100%= 50.28%
3.6×1000×18664.7
11.23×2756.7×1000
(二)熱電比=–––––––––––––––––––––×100% =1100%
3600×784.8
● 以上兩項指標(biāo)均符合“申報熱電聯(lián)產(chǎn)項目”應(yīng)達到的規(guī)定要求。但由上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)還可以計算出:
14.4×(3286.7-640.6)
(三)鍋爐正平衡熱效率=––––––––––––×100%=56.71%(640.6為給水焓值)。
3.6×18665.7
遠低于國家規(guī)定的不小于74%的考核指標(biāo)。
784.8-455.2
(四)發(fā)電分廠自用電率=––––––––––––×100%= 42%
784.8
●(三)、(四)二項數(shù)據(jù)落后于同規(guī)模發(fā)電廠的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),且差距很大。因此,南陽市能源監(jiān)測所對熱電分廠進行了重點能源審計,并通過對現(xiàn)場設(shè)備的測試,為審計提供了詳實的分析數(shù)據(jù)。
經(jīng)過實測,該分廠35 t/h鍋爐運行正平衡熱效率68.7%、反平衡熱效率為70.2%,兩者的差值為1.5%,說明實測結(jié)果準(zhǔn)確可靠;實測發(fā)電分廠自用電率40.8%,與統(tǒng)計值42%基本一致,說明統(tǒng)計自用電率是可靠的。通過審計分析,結(jié)合現(xiàn)場實測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)鍋爐效率統(tǒng)計值與實測值差值較大、發(fā)電分廠自用電率偏大以及全廠能源利用效率偏低等問題的原因如下:
1. 進廠煤質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),是造成鍋爐正平衡熱效率偏低的直接原因。該廠進廠煤化驗平均含水量僅為4%,而抽查大堆煤含水量卻為10%左右,在審計期近20天左右時間,我們觀察到每車到廠的煤經(jīng)過計量后還在不停滴水,憑經(jīng)驗估計全水分應(yīng)在10%以上,而化驗室顯示卻不超過5%。由于監(jiān)督不力造成原煤進廠實少而報多。以5%含水量差值估算,年多結(jié)算原煤近1800噸。這也是煤場盤虧2500噸的主要原因。
2. 考核管理體制的不完善是造成35t/h鍋爐統(tǒng)計熱效率偏低的重要原因。該分廠企管處對熱電分廠的35t/h鍋爐和另一臺10t/h鍋爐同時進行考核,即統(tǒng)一按“6噸蒸汽/噸原煤”進行節(jié)獎(10分)超罰(5分)考核;而發(fā)電分廠為滿足考核利益需要,故意瞞報10t/h鍋爐用煤量。按統(tǒng)計值計算10t/h鍋爐噸煤產(chǎn)汽8.5噸,遠超出設(shè)計值,明顯不符合實際情況。
3. 設(shè)備健康狀況差,是造成鍋爐實際效率偏低和自用電率偏大的根本原因。通過現(xiàn)場巡察和測試可以發(fā)現(xiàn):該鍋爐燃燒狀況基本合格,但鍋爐為正壓運行,排煙處過??諝庀禂?shù)過大(超過允許值50%);煙道設(shè)計不合理,彎道太多,造成煙氣阻力大(從鍋爐尾部到除塵器阻力達100多毫米水柱);麻石除塵器設(shè)計不合理,內(nèi)徑太細,形成瓶頸,阻礙了煙氣的正常流動,據(jù)實測,該除塵器阻力達到了近300毫米水柱,比正常值高出一倍;煙囪設(shè)計偏低,抽力偏小等。由于以上這些設(shè)計施工方面的先天不足,再加上生產(chǎn)調(diào)度不力、鍋爐負荷率偏低,不僅導(dǎo)致了鍋爐正壓運行、出力不足、熱效率偏低,而且還被迫增加了一臺引風(fēng)機,年多耗電力80萬kWh,占總發(fā)電量的10%以上。
4. 該廠對高價值的疏水沒能回收,年浪費熱軟水20萬噸以上,價值100多萬元,影響了全廠的能源利用效率。
● 針對以上問題我們提出了如下改進建議:
1. 把好原煤進廠關(guān)??倧S應(yīng)制定一套完善的監(jiān)督制約機制,供應(yīng)處與發(fā)電分廠、煤礦均應(yīng)簽訂以質(zhì)論價的協(xié)議?;炇也粦?yīng)歸口供應(yīng)處而應(yīng)隸屬第三方。煤的取樣化驗過程應(yīng)進行加密處理,賦予原煤使用單位更大的監(jiān)督權(quán),從而杜絕人情煤關(guān)系煤進廠。
2. 結(jié)合現(xiàn)場測試結(jié)果,重新制定對發(fā)電分廠的經(jīng)濟考核方法,領(lǐng)用煤應(yīng)分別考核,避免用煤吃大鍋飯現(xiàn)象。
3. 對鍋爐、煙道、除塵器、煙囪進行技術(shù)改造,選用合適的引風(fēng)機,取代目前兩臺并聯(lián)運行的大功率引風(fēng)機,以降低發(fā)電廠的自用電率。
4. 盡快采用國家經(jīng)貿(mào)委推薦的疏水密閉回收技術(shù)回收熱軟水,經(jīng)計算投資回收期僅為4個月左右。
5. 合理組織生產(chǎn),提高調(diào)度水平,防止條塊分立、各自為政的現(xiàn)象再度發(fā)生。
●2000年我們對該發(fā)電分廠進行復(fù)審,發(fā)現(xiàn)該廠通過一年的整改取得了如下效果:
1. 由于該廠理順了管理體制,加強管理,嚴(yán)格扣水扣雜,原煤由原來的年虧損2500噸變?yōu)楸P盈1500噸,節(jié)煤4000噸,價值104萬元。
2. 鍋爐、煙道經(jīng)改造后,退出了一臺引風(fēng)機,從而使發(fā)電分廠自用電率由42%降為25%,節(jié)電150萬kWh,價值75萬元。
3. 該廠采用疏水密閉回收技術(shù)后,年回收熱軟水20萬噸,價值100萬元。
4. 合理組織生產(chǎn)調(diào)度,提高35t/h鍋爐負荷率,該廠一臺10t/h鍋爐退出運行,節(jié)能效果更為可觀。
加上其它整改效果合計整改后該發(fā)電分廠年盈利達190萬元(整改前年虧損130萬元),扭虧增盈320萬元,效果非常顯著。
http://www.syhgjn.cn/audit_info.asp?nid=808
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